今年10月全面扭虧的保利協鑫已聞不到死亡的味道,過去多年,憂患一直在折磨著這家公司。早在2009年,保利協鑫創始人朱共山來到位于徐州的多晶硅業務子公司中能硅業時,就叮囑正在做硅烷流化床項目的中能總工程師蔣立民,“這個項目是保利協鑫今后能不能生存,決定命運的項目。”
&
“任何項目攻克,最關鍵的還是人和團隊。”舒樺說。 舒樺介紹,保利協鑫早在2008年就在美國華盛頓州里奇蘭設立研發中心,吸引行業內最頂尖的外籍專家加入,從事改良西門子法的系統優化和硅片技術創新。研發中心地點設在美國,就是為讓這些外籍專家有離家更近的工作地點。現在這個研發團隊超過三十人。同時,中能硅業也在徐州搭建了硅烷流化床項目的專項課題組,有從半導體和化工行業、精密設備制造業找來的各色人才,包括此前做化工設計院的院長,團隊有二十多人。 硅烷流化床項目經 過前期研發后,保利協鑫決定在2009年開始做每年1000噸產能的中試線。這條中試線僅設計就花了2010年、2011年兩年的時間。這期間,來自設備和工藝領域的各門類專家都集中到中能。中能課題組的20多個成員面臨者強度更高的工作節奏,在設計最后的五個月,課題組所有人工作時間從早八點半到晚上十點半,每天工作十四個小時,周末無休。2011年春節放假三天后,大年初三的早上,課題組成員就全部到中能開始工作。 為解決顆粒硅沾上流化床反應爐內壁雜質的問題,課題組找到外部合作方,一起對內壁材料進行設計,最后選擇出一種特殊材料;在結構設計上,最初討論出20多種方案,并從中挑選出一種做中試設計。 蔣立民在中能辦公室的書柜中,有一半的空間擺放著從中試項目試驗中做出來的一批批產品。如果反應順利,生產出來的產品應該是直徑為幾毫米的顆粒硅。蔣立民的書柜里擺著長寬都超過1米的片狀硅體,體積比標準顆粒硅產品大了100萬倍。還有布滿小孔的超過一個拳頭的硅塊,這些都是中試試驗中生產出來的失敗產 品。 “已經想到試驗時會產生奇怪的東西,但沒有辦法想象,怎么會產生這么大的東西。”蔣立民拿著那塊巨大的片狀硅體對記者說。 2012年5月,中試項目終于成功產出達標的顆粒硅,且純度能夠實現11個九(即99.99999999999%)。目前市場上銷售的顆粒硅產品純度僅為6到7個九。 兩年的時間進行項目設計,一年的時間搭建中試項目并成功產出,在硅烷流化床項目中已經是非常快的速度。德國、日本不少老牌多晶硅生產商也曾進行過硅烷流化床項目的研發,至今沒有推出技術產業化的計劃。 在多晶硅行業中已經有數十年經驗的老專家,也覺得保利協鑫的速度“不可理喻”。在前期研究工作做完后,畫出工藝流程圖在老專家看來需要三個月。蔣立民當時定下的時間是一個月,最終工藝流程圖也是一個月畫完了。 |